1、顯示結(jié)果中煙氣含量高,二氧化硫與氮化物含量低
可能原因之一為采樣管路泄漏。需要根據(jù)故障形成的原因,對各個管路進(jìn)行全面檢查,主要將標(biāo)準(zhǔn)氣體直接通入入口,觀察結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)氣體含量是否一致。如果結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)值一致,就表示管路發(fā)生泄漏。工作人員檢測和分析管路泄漏問題的主要方法如下:將入口的閥門斷開,用手堵死,并觀察浮子流量計標(biāo)示是否為零。如果浮子流量計為零,則說明柜體沒有問題,機柜外部泄漏。還需要對探頭泄漏問題進(jìn)行檢測,及時發(fā)現(xiàn)并采取針對性處理措施。
可能原因之二為蠕動泵接頭連接不合格泄漏,需要進(jìn)行緊固處理以達(dá)到密封效果。
2、顯示結(jié)果中氧氣與氮氧化物數(shù)據(jù)不變,而二氧化硫含量為零
出現(xiàn)該故障問題后,需要進(jìn)行保護(hù)過濾器檢查,查看是否是存在水霧或者積水的情況,并采取必要的應(yīng)對處理措施如下。
(1)檢查冷凝器的運行情況,做好全面排查。若冷凝器內(nèi)的玻璃冷腔下部存在結(jié)冰情況,溫控器上顯示“LLL”,則關(guān)閉冷凝器,靜置幾個小時后連接電源,讓內(nèi)部溫度逐步從10℃緩慢下降到-5℃,又會顯示出“LLL”。分析冷凝器除濕的特性可知需要通過蓄冷器持續(xù)制冷處理,在過冷的情況下,還要進(jìn)行持續(xù)加熱使蓄冷體溫度時刻保持在1~7℃之間。插入有足夠?qū)崦娣e的蓄冷體交換器,以達(dá)到溫度控制的效果。
在該階段,可以通過應(yīng)用交換器設(shè)備快速進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)化,保證冷卻速度滿足要求,及時分離處理內(nèi)部。進(jìn)行上述處理后,即可確定是玻璃冷腔外層加熱片發(fā)生損壞,加熱效果不到位。該故障發(fā)生后,更換加熱片可消除故障問題,從而滿足運行的標(biāo)準(zhǔn)。
(2)蠕動泵排水故障排查。有些疑難故障無法快速處理。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)二氧化硫的檢測參數(shù)值會快速下降至2~3mg/m3,甚至直接下降到零,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實際參數(shù)值。經(jīng)過一定時間恢復(fù)到正常的狀態(tài),后又變低,反復(fù)變化。使用標(biāo)準(zhǔn)氣進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)氣體分析儀標(biāo)示值準(zhǔn)確,零點校準(zhǔn)也滿足精度的要求,分析發(fā)現(xiàn)樣氣內(nèi)含有水汽。
首先,可能是因為蠕動泵泵管發(fā)生老化,但更換后依然沒有解決冷凝器玻璃冷腔到蠕動泵的排水系統(tǒng)異常問題。煙氣排放監(jiān)控設(shè)備安裝中,冷凝器的玻璃冷腔到蠕動泵進(jìn)水端的連接管路長度較長,造成管道下垂的幅度較大,使用U型端口到蠕動泵水端存在較大的阻力。在開始運行的階段,因為設(shè)備比較新,U型管積水能夠及時抽出;長期運行后,蠕動泵出現(xiàn)磨損情況,密封效果不足,真空度降低,導(dǎo)致排水效果無法滿足要求,出現(xiàn)故障。解決辦法是改進(jìn)蠕動泵排水系統(tǒng),縮短玻璃冷腔到蠕動泵連接管道長度,確保管道運行更加順利。改造后觀察運行一定時間確定沒有再次出現(xiàn)上述問題。
(3)蠕動泵管及泵軸故障排查。蠕動泵管長期運行發(fā)生老化嚴(yán)重的情況,彈性性能下降。蠕動泵泵軸存在磨損,出現(xiàn)堵塞,造成冷凝水無法及時排出,出口樣氣有較多的水分,抽吸單元和分析組件不能穩(wěn)定的運行。解決辦法是隨時進(jìn)行系統(tǒng)檢查,對泵管、軸損壞情況及時采取措施處理。
(4)蠕動泵進(jìn)出水端故障排查。該問題的發(fā)生原因主要是在進(jìn)出口的位置出現(xiàn)樣氣帶水的情況,需要對進(jìn)出口進(jìn)行對調(diào)處理。
3、零點標(biāo)定后二氧化硫顯示負(fù)值故障分析
該故障發(fā)生后,主要的表現(xiàn)形式是二氧化硫的參數(shù)值非常小或者為零,較實際參數(shù)小,需要長期運行才會達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。但是再運行后又出現(xiàn)故障。通過現(xiàn)場分析和研究可以發(fā)現(xiàn),該問題主要由零點漂移造成。在煙氣分析儀內(nèi),自動零點標(biāo)定選擇應(yīng)用的是空氣校準(zhǔn)的方式,該方法對于采樣空氣濕度要求較高,必須選擇應(yīng)用干燥的空氣。但是我國很多地區(qū)特別是南方地區(qū)空氣濕度較大,極易造成自動零點校準(zhǔn)不合格,出現(xiàn)過大的漂移。解決辦法是積極改進(jìn)標(biāo)定系統(tǒng),并且在采樣前端加入電子制冷器裝置以滿足運行標(biāo)準(zhǔn)。
4、煙氣分析儀檢測結(jié)果誤差偏大
可能原因之一為長期運行沒有及時標(biāo)定,出現(xiàn)誤差變大的情況。解決辦法是及時進(jìn)行標(biāo)定。
可能原因之二為標(biāo)準(zhǔn)氣體超期使用。標(biāo)準(zhǔn)氣體的濃度參數(shù)是固定的且有明確規(guī)定的有效期,如果超出該日期,標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度會產(chǎn)生變化,無法提升數(shù)據(jù)精度。解決辦法是使用有效期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)氣體。
可能原因之三為傳感器內(nèi)部存在雜物,造成運行精度下降。解決辦法是開啟設(shè)備進(jìn)行檢查,并使用洗滌劑或者特定的溶劑清洗處理,保證潔凈度合格。在清洗時不能使用有腐蝕性的化合物,否則將會影響內(nèi)部結(jié)構(gòu),也會導(dǎo)致數(shù)據(jù)精度不合格。
5、含塵量數(shù)據(jù)不精確
故障原因是含塵量測試儀鏡頭臟污。解決辦法是及時清理并實時校準(zhǔn)。